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驅(qū)動體系和懸掛體系是提梁機的重要組成部分,在現(xiàn)場調(diào)試過程中,驅(qū)動液壓體系和懸掛液壓體系,呈現(xiàn)了單個輪胎回轉(zhuǎn)和單個防爆閥非正常封閉毛病。下面依據(jù)液壓原理圖,經(jīng)過剖析、核算和現(xiàn)場丈量,剖析毛病發(fā)作的原因,并加以排除。
1.驅(qū)動體系單個輪胎回轉(zhuǎn)
提梁機驅(qū)動體系是經(jīng)過雙向變量液壓馬達供給扭矩,使輪胎滾動。當(dāng)提梁機前行時,一切輪胎應(yīng)該朝一個方向旋轉(zhuǎn),但在調(diào)試現(xiàn)場呈現(xiàn)單個輪胎呈現(xiàn)回轉(zhuǎn)。提梁機的液壓驅(qū)動體系相對于其他工程機械,具有自己的特殊性,該驅(qū)動體系選用液壓制動,并且兩套相對獨立的液壓驅(qū)動體系一起給提梁機供給驅(qū)動力。因而,輪胎呈現(xiàn)回轉(zhuǎn),應(yīng)該從柱塞泵一馬達液壓體系和液壓制動體系兩個方面剖析。
1)液壓管路銜接錯誤,雙向變量馬達有A、B兩個油口,當(dāng)馬達旋轉(zhuǎn)時,這兩個油口其中一個進油,另外一個出油,如果有一個液壓馬達A口和B口交換,那么這個液壓馬達與其他液壓馬達旋轉(zhuǎn)方向不一致,然后使輪胎的旋轉(zhuǎn)方向發(fā)作錯誤。
2)體系供給的驅(qū)動制動壓力缺乏,使驅(qū)動的減速器制動沒有翻開,如果液壓馬達減速器制動沒有徹底翻開,那么這個馬達所供給的驅(qū)動力***會和制動液壓缸的摩擦力平衡,因為驅(qū)動體系中每四個液壓馬達是并聯(lián)進油和回油的,所以很可能其中的一個液壓馬達回油背壓偏大,這個回油背壓***會反方向推進減速器制動沒有翻開的馬達滾動。經(jīng)過現(xiàn)場儀器丈量出當(dāng)單個輪胎回轉(zhuǎn)時,得到體系各處的壓力值:
①柱塞泵的A口壓力:24MPa。
②柱塞泵的B口壓力:2MPa。
③液壓制動泵的出口壓力:3MPa。
④回轉(zhuǎn)馬達的制動液壓缸進口壓力:2.5MPa。
經(jīng)過上面的數(shù)據(jù)能夠得到:
①依據(jù)泵的A口和B VI壓力數(shù)值正常,判斷柱塞泵一馬達液壓體系正常作業(yè)。
②在制動液壓缸初壓力過低,這主要是因為提梁機的硬管管路過長,軟掛彎曲當(dāng)?shù)剡^多,形成制動體系的壓力丟失過大,此刻,制動液壓缸處于作業(yè)和徹底作業(yè)的臨界狀態(tài),因而呈現(xiàn)該制動液壓缸對應(yīng)的輪胎呈現(xiàn)回轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。
經(jīng)過上述剖析,將制動泵的出口壓力提高到4MPa,使減速器制動液壓缸徹底翻開,經(jīng)過現(xiàn)場反饋,驅(qū)動體系單個輪胎回轉(zhuǎn)的毛病得以排除。
2.懸掛液壓體系的單個防爆閥封閉
懸掛液壓體系本身具有管路保護措施,這種保護措施主要是選用單管路防爆和二通限速閥
的結(jié)構(gòu),單管路防爆閥主要是選用流量控制,當(dāng)過懸掛體系的管路的瞬間流量超越防爆閥的動作流量的時分,管路防爆閥封閉。依據(jù)第二章的懸掛液壓原理圖,每8個懸掛液壓缸是并聯(lián)結(jié)構(gòu),當(dāng)提梁機下降的時分,比例多路閥瞬間翻開,會有***的流量沖擊,一起地面的平整度不一樣,會形成8個液壓缸的流量分配不均衡,因而,會呈現(xiàn)8個懸掛液壓缸中的單個液壓缸流量瞬間改變很大,此刻,瞬間流量過大的液壓缸所對應(yīng)的防爆閥會主動封閉。為了防止單個液壓缸的瞬間流量過大,在8個懸掛液壓缸的總管路前規(guī)劃了二通限速閥。二通限速閥能夠經(jīng)過調(diào)理節(jié)省VI的巨細,來調(diào)理管路流量的巨細,然后實現(xiàn)對防爆閥的流量的控制??墒?,在調(diào)試的過程中,發(fā)現(xiàn)二通限速閥的流量調(diào)速規(guī)模和管路防爆閥要求的動作流量不能匹配。在初期規(guī)劃的時分,總管路中二通限速閥的流量規(guī)模為48L/rain到60L/min,每個液壓缸的平均流量為6L/min,而防爆閥的封閉的流量***大12L/min,按照此流量的匹配,在現(xiàn)場調(diào)試中,呈現(xiàn)單個管路防爆閥封閉的現(xiàn)象,其原因主要是當(dāng)主管路流量48L/min,為單個防爆閥呈現(xiàn)瞬問流量過大導(dǎo)致防爆捧閥封閉。
因為二通限速閥和防爆閥不能很好匹配,提出用單向節(jié)省閥代替二通限速閥,原理見圖3—26。單向節(jié)省閥和二通限速閥比較,流量調(diào)理規(guī)模比較大,
懸掛液壓缸調(diào)理規(guī)模在o~50L/min之間,這樣,有利于找到一個二通限速閥和防爆閥的匹配的***佳節(jié)省口點。在這個***佳節(jié)省口處,防爆閥不會封閉,并且提梁機的下降速度還比較抱負(fù)。為了尋覓防爆閥不會封閉的臨界點,首先把防爆閥的封閉流量調(diào)理到***大12L/min,然后調(diào)理單向節(jié)省閥的開口度巨細得到不同的流量,利用不同流量值,經(jīng)過10次現(xiàn)場反復(fù)實驗,得到表3—7,從表格能夠看出當(dāng)流量在40L/min之間,防爆閥不會封閉,以此選用單向節(jié)省閥40L/min和單管路防爆閥12L/min的匹配方法。